我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 新闻 » 不锈钢资讯中心 » 不锈钢小方坯连铸的生产实践

不锈钢小方坯连铸的生产实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-10  浏览次数:65 选择视力保护色:

[摘要]中华不锈钢网详实报道:由于钢水中3等元素含量较高,从合金比到浇注过程中,钢水易氧化产生大量同导致连铸坏形成人皮下夹杂及翻皮

中华不锈钢网详实报道:由于钢水中3等元素含量较高,从合金比到浇注过程中,钢水易氧化产生大量同导致连铸坏形成人皮下夹杂及翻皮内部缺陷和面缺陷。因此,生产这种钢对工艺条件的要求是十分苛刻的,稍有疏忽就可能造成废品。为了发挥我厂连铸设备的优势,1999年7儿我厂在20,从,上成功的进行200,200连铸坯的生产.

不绣钢3抗菌含铜不锈钢是迎过添加比传统含铜不锈钢多0.51.0的,并且在制造过程中采取特殊热处理。从而使得不锈钢种不锈钢在使用过程中由于有铜离溶出而发挥抗菌效果,即使面磨损也能保持其优良的抗菌性1出了含铜不锈钢的抗菌作用原理意。13是般为改善加,性和耐蚀性而加入很少添,的含铜+锈钢,这类低铜不锈钢通过面钝化膜溶出的,胱蛹,伲,杂谒,兴,嬖诘南妇,话邑发挥稳定的灭菌效果。例如含0.5左右不锈钢304都含有少量的。山但无抗菌的效果。出了含较高的不锈钢,经过退火酸洗或光亮退火后,其面存在的会被面所附着之水溶出并显出定的抗菌性但是经过面研磨之后由于含1面层被磨掉以致失去了其抗菌效果右的奥氏体不锈钢5304.1和添加;14则出了抗菌不锈钢均匀地弥散出的相布满全部基体和面,而且在面上所暴露出的1相不会形成钝态膜所以很容易在面所附着的水中溶出以离子。说明了具有⑶相均匀分散组织的抗添+锈钭即使相在。所以仍能保持其抗菌性。

  20世纪90年代首先开发成功具有良好大,又相继开发成了马氏体系抗菌不锈钢0.3C13Cr,3,和奥氏体系抗菌不锈钢18093.8以。在不同钢种中所含量也不同,是因为为了兼备制造加工性和抗菌性的最佳以含量随钢种之不同而似所有的钢种为了其稳定的抗菌他都必须进行能使相析出的热处理抗菌热处理。种类型的抗菌不锈钢乜括铁素体系马氏体系和奥氏体系抗菌不锈钢。它们对于大肠杆菌和黄色葡萄球尚都具有稳定的抗菌性,这是因为在钢中都均勾分散地析了,1相。即仲再加以研磨也不影响其抗菌性。但是通常为了改善加工性而添加了,的含锏不锈钢然有时也有某种腧的抗菌性,但其抗菌性很不稳定,研磨后就会显著降低。下列出了日本日新制钢种种细菌都具有很好的抗菌效果,特别是对黄色葡萄球菌河只3人大肠杆菌和绿膜菌的灭菌率高达99100.吧3河1己用于赢,狱浮美今占,愚令褐展,ff`s,杰,逆,蹄水分胗削1叫士钝化膜不含上或含1较低的传统不锈钢经过光亮退火或面抛光;1含较高的传统不锈钢经过光亮退火或面抛光的,含1较高的传统不锈钢经过研磨后,新开发的抗菌不锈钢经过光亮退火或抛光处理新开发的抗菌不锈钢经过研磨后商业厨房设备等方面马氏体系抗调不锈钢85剔2.己用于菜刀厨房用剪刀等家,刀具。奥氏体系抗菌不锈钢吧3人河3可广泛用于厨房器具食品和医疗设施以及有关的设济。除板材之外还可以加工制造形状比较复杂的管件等产品。

  2连铸机主要设备参数2.1机型机流全弧形方坯连铸机2.3品器长度700,2.5液压剪公称能力70,1 2.6电磁搅拌足下安装电磁搅拌器,间断旋转或搅拌3主要工艺参数的确定3.1浇汀温度烧注温度取过5代入2式得3.2吊包温度液相;TlT钢液在钢包和中间包之间的温度损失根据我厂条件。综合测试统计。上式各参数物碟,麟腧爨笕黠擂碰罐找髹,深真4晷列参数代入3式得3.3冷却制度经模拟计律,结果明,比水从351年上升到0.41时。铸坏,面溢度稍每降低。但改变冷却水配比,足说,段,段分别是343和433,除冷区铸还面温度稍有变化外,其余结果无明显变化,经比较,为了防止鼓肚,选择配比433,比水0.351中3.4其它工艺参数的确定其它工艺参数诸如拉违,电磁搅等参照我厂有关工艺参数执。

  提高铸还面质量的措施从现场,样分析结果和实践生产情况来看,含钛不锈钢连铸生产易产生的主要缺陷是结壳和簇状缺陷。

  1铸坯面缺陷的生成机理含钛不锈钢容易产生结壳的原因其是夹杂物具有促成钢液凝固的成核作用;其是它与保护渣中的铁氧化物反应会生成氮气泡,从而降低局部钢水的提现导热系数。

  生成簇状物缺陷可能有两种不同的机理大型簇状物缺陷是附于浸入式水口上附加物剥落所致小型簇状物缺陷足保护渣中离反应生成熔点的迎0从而降低保护淹对夹杂物的吸收能力。这可能是主要原因。

  2提高面质量的主要措施4.2.1减少钢水次闱化钢水与空气接触不仅会产生夹杂物,还可能产生大量1.人,3等夹杂,为了尽可能将夹杂物含量拧制仵较低水平,在钢水处理过程中应避免钢包液面裸露,提高含邛合金收得率。从钢包到中间包罐采用长水口,心封;中间到结晶器采用整体浸入式水口;开浇时,用人1气除去中间罐的空气。

  竹先浇注过程中避免结晶器钢液波动太大,甚至翻卷,以便消除钢与渣混卷,破坯保护渣均匀流入铸坯与结晶器的间隙的条件。其次,浸入式水口的插入深度不能太深比般钢种浅1015.以消除结晶器内热乾,减少保护渣结壳。

  3选用合适的结晶器保护淹生产实践明浇注该类钢对结晶器保护济要求较严格,除具有合,的熔化,度,拈投溶点等主要参数以外,含钛不锈钢对渣的碱度1032还应特别注意,熔渣中3,2易被邛人1还原,使保护渣碱度幻02升高,生成尚溶点,泰,因为发生了如下反应通过试验,我厂采用空心结晶器保护渣。消耗1力,正常浇铸过程中,七冷皮,效果较理想5电磁搅拌对凝固组织的影响关于屯磁搅拌对奥氏体系+锈钢连铸坯质量的影响,曾报导过电磁搅拌对铸造组织微细化,改善内部裂纹,减少中心缺陷等效果,但经过这次试验,效果不很明显,因此。有必要探讨下5.1白亮带在电磁搅拌的搅拌位迓处的凝,组织中。

  存在24宽的白亮带,当电磁搅拌强度增大时,白亮带就变得十分明显。在白亮带中,在搅拌开始的位置溶质的负偏析发展迅速,而后在中间位置远渐减慢。最后在搅拌位置的衣端切轻度的正偏析。

  4中心缩孔和裂纹采用电磁搅拌,使中心部缩孔由管状改变,为分散的多孔状,随着搅拌强度定程度上的提高,这种效果就越明显,但中心部位的等轴晶率没有明显的改善,有时还存在穿晶现象,柱状晶较发达,这点和某些报导的不太致,宄其原因,有待进步研究。

  54中心裂纹在无电磁搅拌连铸时,很容易产生裂纹,这些裂纹通常发生在柱状晶的晶间,并且在这种情况下裂纹部都存在着3铁素体和碳化物。

  造成这种裂纹的原因可能是①由于产生桥接现象使钢水供应不足而产生凝固收缩裂纹。

  ②由于足辊加压使凝固末期的固液共存层受压而产生内部裂纹。采用电磁搅拌,显著地减少和改矜了中心部的裂纹6连铸述质量6.1连铸述农儒贞量在试生产期间,连铸还面质量按我厂标准检验,基本可以满足要求,由于钢水,含量较高,导致邛较高,故连铸坯面出现了轻微夹渣,但通过全扒皮处理,未影响其性能。

  64铸坯低倍组织在试验时,每炉铸坯接头,中尾取样,进行硫印和低倍检验。结果七住何气泡及夹杂缺陷,似有轻微的中心疏松,且柱壮晶较发达。

  7存在问7.1钢水成分这次试验,由于种种原因,连铸钢水,较高,导颈珂含量高,平均邛=0.5,7,使连铸坯质量下降7.2中间罐覆盖剂这次试验所用覆盖剂主要成分没02为37.

  45,处,3为51.50,效果不太理想,有待于进步研宄。

  结论电炉连铸含1不锈钢的技术关键是合理控如浇铸参数铸温铸速,冷却强度并严格采,多项保护浇铸措施,以防止结壳和产生簇状缺陷。

  电磁搅拌付连铸奥氏体不锈钢能在定程度上改善其铸坯组织。

  在长钢厂现有条件下,掌握技术关键,严格工艺操作,用以,电炉⑴精炼炉以加⑶奶方坯也辕连铸流程能低成本地生产高质量的含,不锈钢。

 中华不锈钢网详实报道:斗信息口本又开发焊接钢铁用新合金据中国有色金属报消息,日本科技厅所属的金属材料研究所与崎钢铁公司合作,成功地开发出了种含镍量高的新合金。使用这种新合金焊接钢铁,可减少焊接后发生裂隙,从而大大提高各种建筑用钢材的质量。新的合金以铁为主要成分,添加镍铬猛和钼等金属炼成,其中镍和铬的含量分别为8和13.由于增加了这些金属的含量,钢铁的焊接部分在焊接后的冷却过程中,会发生膨胀。因而减少了裂隙的出现。

打印刷新返回顶部 关闭
声明:中华不锈钢网(www.zhbxgw.com)登载不锈钢小方坯连铸的生产实践仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。